提效率方案.docx
上传者:jiyudian11
2022-07-23 19:05:33上传
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提高生产效率方案
一、 原材料及半成品规格的统一: 通过规格统一,使原材料及半成品库存下降,提高工作效率。
1、 玻璃原材料及半成品:
例:
A 与 SAMTEL、THOMSON 协商,使 21M880-F 、21M900-A 芯柱排气管长度统一,可将 21M880-F 芯柱排气管长度改为91mm (现为88mm),这样排气管半成品切割长度可以都统一为96mm
B试验取消Q 20X1.27芯柱管,全部使用Q 21X1.6芯柱管(目前除THOMSON用芯柱外全部使 用Q 20X1.27芯柱管)。
C 试验统一 29M806-G与其它日立型芯柱(21M806-A、25M794-A/B)排气管长度,由84mm改 为 85.5mm。
D 试验Q 6.58X1.05排气管全部改为Q 6.58X1.35,或相反。总之要实现规格的统一。
E试验Q 9.1与Q 9.3排气管规格统一的可能性,或取一中间值,统一为Q 9.2X1.8。
F 试验统一 14M680-2与14M680-4芯柱外管针长度,统一为9.5±0.3
G 其它可集中大家讨论,目标是实现规格的尽量统一,以降低库存,提高效率。
2、 说明:
规格的变化,即使很小,都难免会带来工艺上的相应调整,需要各部门统一思想、相互支持, 才能达到真正提效的目的。
参照半成品规格统一这一思路,可以专题去讨论其它类似的简化或统一的可能性,如报表记录 的格式统一等。
二、工序简化:
1、 取消清洗,通过各相关工序控制,确保玻璃渣不出现大的波动。实现所有品种排气管烧圆后直接 检验。(宝石料除外)
2、 取消芯柱管分选(目前已在实施)
三、 检验标准优化:
1、 简化目前检验项目,芯柱全检检验员控制项目在10项左右,只控制重不良,其它项目不检。
2、 芯柱精检检验员随时精细抽检各台设备质量情况,包括所有检验项目及特性试验。
四、 生产流程的简化优化: 凡是重复的工作,全部优化为一个责任部门或工序,减少不必要的操作。通过偏严厉的抽查和惩罚,
减少因互不信任而设置的监督性岗位或职责。
1、 除主材(玻璃、管针、引线)外其它材料不进行入厂检查。不入检材料直接入库,使用中出现质量 问题时,由厂家赔偿损失。
2、 小箱包装物(小箱、塑料片、海绵),不设库房,直接由厂家放置在生产现场。设定各规格包装物 的合理库存量,原则上每周厂家送货一次,由生产部门提出规格和数量要求,市场部通知厂家送到 生产现场,由现场人员核对数量及规格。特殊情况下库房可存放少量包装物。这样减少包装物领用 时的工作量。
3、 取消废品盘点,工序分类集中存放后,由市场部定期处理。可制定相应处理程序及审批制度。对于 可能出现的废品乱扔乱放问题可通过一定惩罚措施解决。
4、 制造一部、制造二部、市场部之间物料的交接,可组织专题讨论,减少重复,提高效率。
五、人员设置的优化:
1、调整工及检验员设置:
芯柱机:
A 2 名调整工,负责 3 台芯柱机的正常运转。正常生产时设备由上料人员负责看护。
B 设设备维护人员 1 名,技术员 1 名,负责白班时解决各台设备出现的较难问题。
C 部长、主管负责日常报表及处理事务性工作,同时指导生产现场。
D 每台芯柱机设全检检验员 1 名,每班设精检兼抽检检验员 2 名,部门设质
一、 原材料及半成品规格的统一: 通过规格统一,使原材料及半成品库存下降,提高工作效率。
1、 玻璃原材料及半成品:
例:
A 与 SAMTEL、THOMSON 协商,使 21M880-F 、21M900-A 芯柱排气管长度统一,可将 21M880-F 芯柱排气管长度改为91mm (现为88mm),这样排气管半成品切割长度可以都统一为96mm
B试验取消Q 20X1.27芯柱管,全部使用Q 21X1.6芯柱管(目前除THOMSON用芯柱外全部使 用Q 20X1.27芯柱管)。
C 试验统一 29M806-G与其它日立型芯柱(21M806-A、25M794-A/B)排气管长度,由84mm改 为 85.5mm。
D 试验Q 6.58X1.05排气管全部改为Q 6.58X1.35,或相反。总之要实现规格的统一。
E试验Q 9.1与Q 9.3排气管规格统一的可能性,或取一中间值,统一为Q 9.2X1.8。
F 试验统一 14M680-2与14M680-4芯柱外管针长度,统一为9.5±0.3
G 其它可集中大家讨论,目标是实现规格的尽量统一,以降低库存,提高效率。
2、 说明:
规格的变化,即使很小,都难免会带来工艺上的相应调整,需要各部门统一思想、相互支持, 才能达到真正提效的目的。
参照半成品规格统一这一思路,可以专题去讨论其它类似的简化或统一的可能性,如报表记录 的格式统一等。
二、工序简化:
1、 取消清洗,通过各相关工序控制,确保玻璃渣不出现大的波动。实现所有品种排气管烧圆后直接 检验。(宝石料除外)
2、 取消芯柱管分选(目前已在实施)
三、 检验标准优化:
1、 简化目前检验项目,芯柱全检检验员控制项目在10项左右,只控制重不良,其它项目不检。
2、 芯柱精检检验员随时精细抽检各台设备质量情况,包括所有检验项目及特性试验。
四、 生产流程的简化优化: 凡是重复的工作,全部优化为一个责任部门或工序,减少不必要的操作。通过偏严厉的抽查和惩罚,
减少因互不信任而设置的监督性岗位或职责。
1、 除主材(玻璃、管针、引线)外其它材料不进行入厂检查。不入检材料直接入库,使用中出现质量 问题时,由厂家赔偿损失。
2、 小箱包装物(小箱、塑料片、海绵),不设库房,直接由厂家放置在生产现场。设定各规格包装物 的合理库存量,原则上每周厂家送货一次,由生产部门提出规格和数量要求,市场部通知厂家送到 生产现场,由现场人员核对数量及规格。特殊情况下库房可存放少量包装物。这样减少包装物领用 时的工作量。
3、 取消废品盘点,工序分类集中存放后,由市场部定期处理。可制定相应处理程序及审批制度。对于 可能出现的废品乱扔乱放问题可通过一定惩罚措施解决。
4、 制造一部、制造二部、市场部之间物料的交接,可组织专题讨论,减少重复,提高效率。
五、人员设置的优化:
1、调整工及检验员设置:
芯柱机:
A 2 名调整工,负责 3 台芯柱机的正常运转。正常生产时设备由上料人员负责看护。
B 设设备维护人员 1 名,技术员 1 名,负责白班时解决各台设备出现的较难问题。
C 部长、主管负责日常报表及处理事务性工作,同时指导生产现场。
D 每台芯柱机设全检检验员 1 名,每班设精检兼抽检检验员 2 名,部门设质
提效率方案